Bienvenidos a Helicopteros RC / Radiocontrol
Cita de: zeusramon en 20 de Enero de 2012, 17:44:19 pmSí , es como un roll rate en el pich . Cuanto más alto más paso mueves con el mismo recorrido del stick . Para cambio brusco de paso como tic-tocs y entrar al funnel viene genial .¿y no podría hacerse desde la emisora con el EndPoint del PITCH?. En una configuración 120º no se puede hacer semejante cosa porque este EP es para un servo.... pero en un H1 con el Pitch controlamos el paso.....No se si este parámetro (H) es equivalente a lo que propongo o realmente hace algo más.
Sí , es como un roll rate en el pich . Cuanto más alto más paso mueves con el mismo recorrido del stick . Para cambio brusco de paso como tic-tocs y entrar al funnel viene genial .
¿En qué tiendas habéis comprado el Microbeast?, ¿es fácil de configurar y actualizar?Muchas gracias
Aquí parece que hay existencias; http://www.freakware.de/shop/artikelseite.php?wgruppe=2152&dc_menu=trueSaludos.
Cita de: c4pic en 21 de Enero de 2012, 16:55:35 pmCita de: zeusramon en 20 de Enero de 2012, 17:44:19 pmSí , es como un roll rate en el pich . Cuanto más alto más paso mueves con el mismo recorrido del stick . Para cambio brusco de paso como tic-tocs y entrar al funnel viene genial .¿y no podría hacerse desde la emisora con el EndPoint del PITCH?. En una configuración 120º no se puede hacer semejante cosa porque este EP es para un servo.... pero en un H1 con el Pitch controlamos el paso.....No se si este parámetro (H) es equivalente a lo que propongo o realmente hace algo más.Me respondo yo mismo: No, no es equivalente.Al aumentar el EP del Pitch hacemos que el paso cambie de manera más rápida al movimiento del stick ya que acortamos su recorrido 'util', pero el movimiento del Pitch sigue siendo lineal y proporcional al cambio del stick.El parametro (H) PITCH BOOST, no recorta recorrido útil del stick. Si movemos lentamente el stick el movimiento del paso es normal, pero si lo hacemos rápidamente el BeastX adelanta (o retrasa) paso anticipadamente. El movimiento del paso no es lineal al movimiento del stick en algunos momentos.Todo esto se ve muy claro probandolo en parado....poniendo el PitchBoost al máximo y moviendo el stick de paso rápidamente. Por lo demás, este domingo estrené el BeastX en el campo de vuelo. Hacía demasiado viento y además era muy racheado y el heli no hacía mas que pegar botes de los golpes de viento. No obstante tuve buen feeling con el heli....Lo único que pude probar en condiciones fueron unos tiktoks laterales......y me salieron como nunca (y con el viento que hacía!!!) precisos y rápidos... nada que ver al flybar.... y entonces me emocioné....jeje... sin pensar en que era la primera vez que volaba con FBL y tuve un aterrizaje un poco forzado que acabo con el heli tirado por el suelo.... y menos mal porque el heli iba al suelo con un picado de cola... sólo se doblo el eje ppal...