Hola haber dos cosas.
Primero te lo hace en vuelo osea das reverse y se te keda pillao o no. Por que te digo esto por.
Segundo algunos sistemas hacen esto en parado por que no detectan movimiento como es el microbeast que ami tambien me lo hace parado pero en vuelo va bien y el vstavi tambien hace esto si le das rapido en parado el servo no responde rapido.
Entonces no desprestigieis el sistema por que hasta el vstavi funciona asi y si no miralo un salu2
Si te lo hace en vuelo no es por esto igual el servo no puede meter reverse tan rapido o la alimentacion. Pero en vuelo con el peso de la cola cargada.
Luego lo que no me convence es que lleves la ganancia del giro en 50 no se lo veo poco pero si te va bien yo que se por lo de la compensacion esta bien en muy alta va genial y el dial en el medio ami me va del carajo y si no mirate algunos de mis videos.
Vale, eso es lo que queria saver, si era normal, ya que el 3g no lo hace.....en vuelo va de vicio tio, lo que pasa que cuando ago revers hay momentos que si que se queda blokado, pero eso ya deve de ser por otra cosa "ya que el revers que hago lo hago haciendo el caos y devo de sobrecargar demasiado el rotor", le canviare el servo, lo curioso es que con el jive se mueve mejor en el suelo
que con el bec externo del castel pro, ahora mismo el servo que llevo en la cola no es para cola, es un MKS 787 hv con un pulso de 1520 y 333mhz y una velocidad de 0.04 a 6v y con torke de 8kgr. es servo para ciclico, pero bueno reune las condiciones para poder meterlo en cola, es digital y toda la pesca..
El gain de la emisora yo la veo correcta, ya que no es modo STD sino que llevo el modo GY "futaba" el modo GY el valor enpieza de 0 a 100 con blokeo activado en el punto A, luego hay en punto N que iden de lo mismo, 50 es un valor alto que vendria a aser 75 en el modo STD.
Bueno me haveis aclarado este punto, GRACIAS, ahora toca romperme la cabeza y ajustar mejor el bixo jejejej
Hay otra cosa que tambien me trae muy mosca...... menuda paliza que os voy a dar jajajaja......y es que aveces me rebota el plato cliclico cuando lo llevo muy lanzao, me explico, al hacer un loop largo y muy rapido "a todo gas" cuando a completado los primeros 180 grados al vajar coge mas velocidad, y cuando hay que remontar otra vez el bixo hace como que no puede y pega un ligero rebote, eso es normal tambien? lo digo porque evito el rebote quitandole un poco de paso.... tambien me pasa cuando hago vuelo cuchillo con la cola por delante, ahi se nota mas que el ciclico no agaunta mucho, es mas exagerado, ahi seguro que el valor del plato se puede mejorar y no se que ponerle...
Lo de que en vuelo no te invierta la cola rapido puede ser por varias cosas yo que tu ponia palas de cola de carbono si quieres darle duro y si no pues suabizar el dedo en esta maniobra. Tambien puede venir por que el servo por lo que sea no sea capaz de tirar o que la correa te saltase que se escucharia creo no es el caso ni el de la correa ni el de el servo pero sera cuestion de probar sobre todo las palas de cola en carbono.
Ahora bien el beast para que funcione bien en 3D hay que fijarlo muy bien osea sustituir la espuma que trae por algo mas duro como puede ser la cinta 3M de doble cara la trasparente o el gel de align algo asi y con todo esto incluso pasarle una brida mejora muchisimo en vuelo.
Ahora si no fuese por esto cuentanos que parametros llevas..